长时间爆气对活性污泥的影响

供稿:hz-xin.com     日期:2025-01-16
活性污泥曝气过多的结果?

活性污泥曝气过多就是曝气过量或者叫做污泥过氧化,跟污泥中的DO有关。污泥DO过高从理论上应该没什么坏处,只是对除磷影响很大。但根据经验过氧的污泥泥质比较松散,絮凝效果变差,反消化的污泥由于会产生氮气会有气泡出现,如果大量反消化还会有污泥漂浮,呈圆形饼状。

曝气,是污水好氧处理中必不可少关建环节,曝气量的大小对无论对生物膜法或是活性污泥法都有直接影响,曝气量过小,二次沉淀池可能由于缺氧而发生污泥腐化,即池底污泥厌氧分解,产生大量气体,促使污泥上浮。曝气量过大,在曝气池中将发生高度硝化作用,使混合液中硝酸盐浓度较高。沉淀池中由于反硝化而产生大量N2或NH3,而使污泥上浮。
另外,曝气量的分布是和稳定,也是影响处理效果和能耗的一个重要原因。曝气头堵塞,气体流量会减少,也会造成其它地方流量增大,相反,曝气头破损,气体流量会大增,会造成其它地方流量锐减,由于生物反应不平衡,处理质量下降。为达到处理效果,不得不调整曝气量,在此某点的溶解氧的变化不能准确反映生物池的处理状态,使得溶解氧为指标的控制变得不稳定,能耗增加。因此曝气系统必须进行控控制。

活性污泥分泌物增多,
常规活性污泥处理废水运行工艺故障咨询

(一) 氧化沟泥少,微生物因为天气寒冷,难培养,怎么办?
  1.如果是在系统刚刚启动时的培养,污泥量少是正常的,随着培养的进行,污泥量会增多。培养时,曝气过度是很不利于污泥培养的。
  2.当然微生物的量是和你的源水中的碳氢含量有关,碳氢不足自然无法使微生物数量上升。还请检查。
  3.如果你的系统早就启动了,想要提高微生物数量。我觉得没有太大必要的。达到平衡就行了,重要的是处理出水的情况。
  4.特意的提高微生物数量将使污泥老化,反而不利于出水水质的。
  5.温度的问题,我觉得出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的。
6.根据F/M值的大小,可以知道你的微生物数量是否太低,该值不大于0.25,就说明你的微生物数量不是太低。
(二) 我今天算了一下我们厂上个星期的污泥龄(它的计算公式不是(曝气池有效容积×污泥浓度)/(排泥量×回流污泥浓度×24)吗?跟你提供的公式有差入吧!),在4d左右,而我们的设计污泥龄是9d,即使我们的设计进水跟实际的相差一半(BOD),但也不至于相差那么大吧!还有F/M是0.17左右,应该符合要求的,究竟问题出在哪呢?还想问问,沉淀池出水带点绿色是什么原因呢?
  1.真对不起,是我疏忽了,你的公式是对的.
  2.你的食微比是正常的,污泥龄偏低。由此生物活性增强,不利于在二沉池的泥水分离。
  3.我不知道你们厂是不是城市污水处理厂。如果是的话,出水带点绿色也很正常的。这应给与污水在管网内发生厌氧后的结果。
  4.请检查SV30值,该值应给对你有帮助,大于50%,可能是丝状菌的问题。小于25%,上清液混浊,夹有细小颗粒,显微镜观察有大量非活性污泥类鞭毛虫(如侧跳虫、滴虫)。则可能是污泥龄偏低的原因。
(三) 如何降低污水厂的能耗?政府拨的经费可怜,希望您能介绍一下运营管理方面的经验。
  污水厂运行费用最大的应该是电费,如果污泥委托处理其费用也很高的。
  针对以上问题:
  1.降低曝气量,以减少电费。我的经验是,理论上的曝气池溶解氧控制在3ppm,不利于节能降耗,通常,我认为,若生物系统是低负荷运行(F/M小于0.15),溶解氧控制在1.5ppm已经足够了。由此可产生节电效果。
  2.系统有调节池、中段提升泵站的,可发挥其储水能力,以进行间隙运行来降低运行费用。
  3.污泥费用如有产生,可根据情况用于厂内花木堆肥。由此只需增加点工费用即可。
(四) 溶解氧控制在1.5ppm,在北方的冬季会不会影响一些高效的微生物繁殖(氧化沟工艺),降低出水水质?
  1.微生物繁殖的速度与源水中碳氢含量的关系最为关联。
  2.我平时运行的曝气池(氧化沟)出水溶解氧浓度一直维持在1.0ppm,冬天也没有太大变化的.你可以尝试一下,自己调整和摸索出自己水厂的合适参数。
  3.控制低溶解氧的出水,可以使微生物在沉降阶段,加强内源呼吸,十分有利于微生物重新进入生物池首端后发挥更好的吸附氧化作用。
(五) 我想咨询一下化工污水处理过程中,水解酸化池和接触氧化池污泥培养问题,水解酸化池的填料上一直没有活性污泥挂上去,影响了处理效果。前段时间进水浓度COD在1200mg/l左右,已有一个月时间。这段时间我把进水浓度降到COD400mg/l左右,发现接触氧化池填料上的污泥有减少的迹象,请问怎么样才能使水解酸化池和接触氧化池中的污泥尽快培养好,其进出水指标怎样才最理想?
  你好!我对水解酸化和接触氧化工艺的运行接触时间不是太长。
  以下个人观点仅供你参考一下吧:
  1.水解酸化段可以将大分子物质转化为小分子的物质,由此利于后段生物对有机物的降解。也就是说,水解段的污染物质不易被微生物所降解。
  2.有鉴于此,在水解酸化池加设填料,并长出生物膜来就需要源水有足够的有机物含量,和水力停留时间。
  3.1200ppm的源水COD,我想在停留时间不足时,自然不会有生物膜产生啦。更不用说400ppm了。所以,连接触氧化池生物量也会下降。
  4.生物量与进流水有机物量是平衡的,我想,你的进水浓度还不足以产生挂膜。但出水水质应给还可以吧!?
  5.现阶段,只要出水可以,挂不挂膜又有多大关系呢!
我曾做过一点水解酸化和接触氧化处理工业废水的经验,谈点自己的想法
  1.首先你处理的是化工废水,就要考虑水中是否含有大量难生物降解的物质,培养降解这些难降解有机物的微生物成为优势菌种当然需要很长时间了,如果接种处理相关废水的污水厂的污泥,可能启动会快些。
  2.虽然你进水COD=1200mg/L但其中可为微生物马上利用的可能很少(因为化工废水中可能含有大量高分子难降解物质),因而三丰兄说得对,在启动阶段先不必考虑出水浓度;而你把进水COD降到400mg/L,微生物量当然更低了,因为本来易降解的有机物占的比例就小,你有把1200改为400,那微生物没有吃的当然繁殖更慢。
  3.如果你处理的水不是很容易生物降解的,那在启动前期可加一些生活污水或其他可降解碳源,把微生物数量提高,然后再驯化污泥。
4.不知可否听过共基质代谢的方法,在理论研究上已有一定水平,我也不知实践中有否应用。

最好不要长时间的 停止曝气,如果是一次两次还好。只要曝气很快就能恢复。观察水的颜色发黑就表示厌氧了。如果经常长时间停止曝气反反复复 对生化系统影响蛮大。好比刚刚适应了有氧环境你又突然断氧,过一会吧,又来氧气,反反复复对微生物的驯化冲击很大。

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